膠印疑難故障的排除(三)

      發布時間:2024-06-28 點擊:72
      第二節 檢查、排除膠印故障的方法
      膠印機操作者的最大苦惱,在于印刷過程中產生了故障而找不到產生故障的原因。往往為了套印不準、杠子、重影、紙縐、倒順毛等故障,不得不停機校車,每次用掉兩、三小時是常有的事,有時解決一個故障甚至要用幾天時間,工時損失嚴重。據估計,膠印操作在日常生產中排除故障所用的時間,約占總工時5~10%,比鉛印高出一倍以上。這對提高產品質量、縮短出版周期、增加經濟效益都是不利的。為此,每一個膠印機的操作者,若能在解決故障方面努力提高技術水平,對工廠和國家能作更大的貢獻。
      膠印機結構復雜,印刷工藝要求高,加上紙張、油墨的可變因素大,所以操作技術要提高。一般新工人學會操作容易,每當出現弊病或故障以后,要及時找出原因并排除故障,這就比較難了。
      膠印故障產生的因素較多,有時一種故障的產生有幾十種可能性原因,如保入錄尋找根源,而少走或不走彎路,避免浪費不必要的有效工時,可采用下述幾種方法。
      一、分析法
      膠印故障產生以后,有多種找出產生故障原因的方法,而在各種方法中,分析法找出故障原因的速度最快。
      所謂分析法,就是根據產生故障的時間、部位、條件、形狀等四個方面進行分析的方法。將這四個方面的主觀因素,逐項列出,然后進行綜合分析,許多故障能迎刃而解。而在實際生產中,一些操作者碰到故障后缺乏這四個方面的全面分析,以致延長停機時間,造成不必要的工時損失。
      舉例說明如下:某膠印機在工作過程中,操作者發現紙張弓縐而變形,產品是雜志封面,反而兩色,正面四色。反面先印刷時紙張正常,反過來印正面,當印刷到第25令紙時,發現紙張拖梢有50mm長的弓縐現象,停機后,經過有經驗的人用分析法對各種可能因素進行分析,初步有了結論:
      ①故障是剛剛產生,說明現在有新的因素導致弓縐。
      ②部位在紙張的拖梢,有可能是機器因素,也有可能是紙張的因素。
      ③從紙縐的形狀僅50mm多長來看,不可能是機械故障所致。
      ④再從產生50mm多長弓縐的紙張條件分析,一般在“荷葉邊”的情況下才有可能,但直觀紙張非常平整,不可能產生弓縐的。
      這樣分析后,否定了機器因素和紙張因素,便集中到一個為什么剛剛產生的問題上來,使人馬上想到背面印跡堆沾壓印滾筒上的可能性。因為背面印過兩色的印件,常因印跡尚未干透而逐漸堆積在壓印滾筒表面,這種油墨堆積物既不規則又能越堆越厚,等于在不規則地逐漸增加橡皮滾筒和壓印滾筒之間的壓力,致使紙張在高低不平的平面上受壓,于是就產生了拖梢的弓縐故障。經查看壓印滾筒,確系墨跡堆積。清洗后再印刷時這個故障就沒有了,前后用了十多分鐘。
      當然有的故障比較復雜,僅用分析法還不能解決問題,須配合使用檢測法和試驗法。
      二、檢測法
      所謂檢測法是利用放大鏡、千分卡、吸鐵百分表、同徑儀、振動示波儀、密度儀等工具和檢測儀器,對故障進行觀察,對機件進行檢查和測量,從而找出故障的原因來。常使用檢測法來查找杠子、重影、網點空虛等故障。
      檢測法解決故障所需的時間比分析法長得多,一般在采用檢測法之前,盡量先用分析法分析,然后集中一兩點進行必要的檢測,查找故障產生的原因。
      例如:印刷品上的網點產生虛毛弊病,就整個畫面而言,傳動側那一端網點空虛不實,而操縱側那端網點卻完整結實。類似這樣的毛病,如何進行解決?
      經分析可以知道:造成這類故障的主要原因有兩個方面:第一可能是輸墨故障,版面圖文沒有上足墨量:第二可能是壓力故障,某個滾筒的調壓器自行走動,壓力消失。
      輸墨故障的因素包括:版面的一端水分太大;著墨輥的一端在版面的壓力輕;著墨輥的一端同串墨輥之間的壓力太小;著墨輥表面老化、龜裂等。
      壓力故障的因素又包括:印版滾筒和橡皮滾筒之間的壓力消失;橡皮滾筒和壓印滾筒之間壓力消失等。
      檢測法應先易后難地進行,因為版面水分太大,機器運轉時在燈光下一看便知,先排除了這個因素,然后檢查著墨輥同版面和串墨輥之間的壓力,使之符合兩端壓力一致的要求。若著墨輥表面老化、龜裂,則換上新的。墨輥部分正常了,故障仍未解決,再檢查滾筒之間的壓力,可用電工用熔斷絲(20號保險絲)和千分卡軋測滾枕間隙,不用卸下印版和橡皮布,在滾筒的空檔處合壓軋測,若滾枕間隙超過說明書規定的數值,則調整調壓器,使滾枕兩端間隙都符合說明書上的要求,即可排除故障。
      三、試驗法
      試驗法即通常所說的“試試看”。一些沒有經驗的新工人和不具備綜合分析能力的人往往采用此法。試驗法耗時長,容易走彎路,給生產帶來一定的損失。但一旦取得成功,操作者不僅積累了經驗,而且也提高了技術。
      試驗法通常對使用新的紙張、油墨、版材等較為有效。但有時印刷過程中出現的常見故障,是新工人缺乏經驗所致,也把它看成新問題去作試驗,這樣,往往把簡單的問題搞得復雜化,浪費了許多工時。
      例如:一端走不到位的套印不準,而且不準在2mm左右,這種故障的原因或者是輸紙歪斜該端走不到位,或者是印刷80g/m2以上較硬的紙張從前規中彈出來。而一些操作者去校正前規、咬牙壓力、交接關系,化費了許多時間,人也搞得很疲勞,結果故障仍未排除。因此提倡在印刷過程中出現故障后,來用商量的辦法去尋找故障原因,新工人尤其要同技術較高的中、老年工人商量,這樣才能較快地排除故障,既有利于提高產品質量,又學到了排除故障的技術,提高了操作水平。
      總之,對于膠印生產中碰到的各種故障,提倡用分析法和檢測法去找出故障的產生原因。碰到復雜的故障,要綜合使用分析法和檢測法,從而又快又好地去排除各種故障,達到提高產品質量和增加有效工時的目的。


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